提高柳州電廠一級除鹽水系統(tǒng)運行 穩(wěn)定性與經(jīng)濟性的措施
】1 引言
柳州發(fā)電有限公司(柳州電廠)的設(shè)備為2×200 MW發(fā)電機組,鍋爐補給水處理系統(tǒng)為二級化學除鹽系統(tǒng),一級除鹽設(shè)備為2臺Φ2224陰、陽離子交換器和2臺大氣式除碳器。離子交換器用石英砂墊層,分別裝載001×7、201×7樹脂各1.6 m。
一級化學除鹽水系統(tǒng)投產(chǎn)2年來,特別是進入1996年冬季,陰、陽離子交換器設(shè)備再生后水質(zhì)常不合格,再生后不能備用,陰樹脂的外觀也明顯的變深。這使再生運行操作人員勞動強度加大、制水成本增加,并存在著難以向鍋爐正常供水與保證水質(zhì)的威協(xié)。為了解決制水不穩(wěn)定及制水的經(jīng)濟性問題,我們進行了調(diào)查分析及試驗,并采取措施進行了處理。
2 一級除鹽水系統(tǒng)制水不穩(wěn)定的因素
根據(jù)經(jīng)驗,結(jié)合柳州發(fā)電有限公司(原柳州電廠)的實際情況,經(jīng)研究分析,造成系統(tǒng)制水不穩(wěn)定的因素可能有:①樹脂性能已劣化;②原水水質(zhì)的影響;③再生劑質(zhì)量不合格;④設(shè)備、系統(tǒng)有缺陷;⑤再生操作不合理。因此對這5個方面進行試驗和分析。
2.1 樹脂性能比較
取出在用的交換器內(nèi)的樹脂進行性能測試,結(jié)果見表1。
表1 在用離子交換樹脂性能測試結(jié)果
樹脂外觀重量全交
換容量
/mmol.g-1水份
/%圓球
率/%磨后圓
球率/% 001×7在用棕褐色4.4549.478966.40 001×7新合格品棕黃色≥4.3045~53 ≥70 201×7在用棕褐色3.2945.129372.50 201×7新合格品淡黃色≥3.2042~48 ≥75
從分析的結(jié)果看,樹脂的性能與投產(chǎn)時一級品性能相比已有所下降,但還基本達到合格品樹脂的要求,陰樹脂已有一定程度的污染。
2.2 水源水質(zhì)情況
查閱了1995年、1996年生水全分析數(shù)據(jù),并于1997年元月、1997年4月分別取明渠水進行水質(zhì)分析,其堿度、硬度、化學耗氧量幾個主要指標,沒有明顯的區(qū)別(見表2),說明并非水源水質(zhì)變化引起制水不穩(wěn)定。
表2 水源水質(zhì)分析結(jié)果比較表
測試時間總堿度
/mmol.L-1總硬度
/mmol.L-1化學耗氧量
/mg.L-1 1995-01-201.541.682.12 1996-07-131.631.922.66 1997-01-161.561.712.30 1997-04-031.591.822.46
2.3 再生酸堿質(zhì)量
再生用的酸、堿質(zhì)量經(jīng)檢定,質(zhì)量符合工業(yè)酸、堿的質(zhì)量要求。
2.4 設(shè)備、系統(tǒng)的缺陷
設(shè)備系統(tǒng)存在以下的缺陷:
①酸堿濃度計監(jiān)測取樣點、調(diào)節(jié)點與顯示表頭的距離較遠,使顯示比調(diào)節(jié)滯后較多,給操作調(diào)節(jié)帶來許多不便。
②酸堿濃度計因受到腐蝕,常不能監(jiān)測或使數(shù)據(jù)異常。
③部分離子交換器進出口的壓力表、流量計計量不準。
④與再生液輸送系統(tǒng)配套的旁路式流量計投產(chǎn)至今流量一直沒法正確指示。
2.5 酸堿噴射器的選型
柳州電廠化學一級除鹽水系統(tǒng)的噴射器設(shè)計是選用BPS-2200型噴射器,其工作流量為15~23.6 t/h,1996年電廠在系統(tǒng)維修時為方便操作將在水處理車間泵房內(nèi)的自用水泵移至酸堿計量間內(nèi),并將原來的IH80-50-200型泵改為FB65-25型。根據(jù)柳州電廠陽、陰樹脂層高1.6 m計算,要維持較合理的酸堿用量、再生工況(再生液接觸時間、濃度),再生流量應(yīng)在11~16 t/h之間,經(jīng)測試BPS-2200型噴射器在流量小于16 t/h時濃度達不到再生的要求,特別是酸堿計量箱溶液在低位時就更加明顯。顯然,設(shè)計選取的噴射器偏大了,其結(jié)果是:在較低流量下,抽吸力不足使酸堿抽不上;略增大流量,稍提高頂壓也抽不上,致使再生不能協(xié)調(diào)。為使再生成功,不得不加大酸、堿用量(即保持再生液濃度,在較高流量下進行再生),這樣必浪費酸、堿。為節(jié)約酸堿,再生時為在盡可能低的流量下能抽出酸、堿,再生人員不得不把頂壓壓力降低,這樣又引起再生頂壓不穩(wěn)(由于壓力表指示不準,對再生時的實際頂壓壓力不便準確判斷,也是一個原因),以致樹脂亂層,特別是變更自用水泵后,由于自用水壓力降低,噴射器出口壓力可調(diào)范圍變窄,再生時,更易引起樹脂亂層。由于樹脂亂層常使再生失敗或再生后投運不久就失效。
2.6 運行人員素質(zhì)
隨2號機組的建成投產(chǎn),電廠對部分工人的崗位進行了調(diào)整,由于對再生人員的培訓工作跟不上,使部分再生人員對操作不熟悉,致使對再生過程的操作控制達不到要求。
3 系統(tǒng)制水的經(jīng)濟性
經(jīng)調(diào)查陽離子交換器再生用酸量(30%工業(yè)品)每次為1 044 kg,陰離子交換器再生用堿量(30%工業(yè)品)每次為1 120 kg。根據(jù)理論計算及經(jīng)驗判斷,再生酸、堿用量是比較高的,特別是陰離子交換器。經(jīng)測試采用上述酸堿量再生時,再生排出的廢液的酸堿濃度最大值基本接近進液濃度,可見有相當?shù)乃釅A沒有得到利用就白白浪費了。造成制水的經(jīng)濟性不佳的原因,是進入正常生產(chǎn)后沒有按要求進行經(jīng)濟調(diào)試;同時噴射器選型過大,使再生有關(guān)的參數(shù)難以匹配,不得不采用較多的酸堿進行再生也是一個不能忽略的因素。
4 對策及現(xiàn)場試驗
4.1 對策
根據(jù)柳州電廠一級除鹽水系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的原因,是系統(tǒng)存在一定的缺陷、噴射器選型過大及人員素質(zhì)不高,因此,采取了如下對策。
①修復系統(tǒng)存在缺陷的表計,使之運行正常、指示正確。將原安裝在聚合劑加藥間的酸堿濃度計取樣監(jiān)測點、變送器移至酸堿計量箱附近,并增設(shè)就地濃度指示表,使監(jiān)測點的距離由60多米縮短為約10 m,調(diào)節(jié)、監(jiān)視更方便直觀,提高了再生酸堿濃度調(diào)節(jié)的及時性及準確性。
②選取參數(shù)較小的酸堿噴射器取代原來的噴射器。陰離子交換器選用BPS-1500型,陽離子交換器選用BPS-2000型,滿足了再生調(diào)節(jié)的要求。
③根據(jù)再生班人員新手多、經(jīng)驗不足的特點,就再生、離子交換原理及操作注意事項進行了一次較全面的培訓,并在再生中進行操作示范指導,以此提高系統(tǒng)再生的質(zhì)量。
經(jīng)采取上述措施后,系統(tǒng)制水不穩(wěn)定及交換器再生后不能備用的問題得到了徹底解決。
4.2 現(xiàn)場試驗
為提高一級除鹽水系統(tǒng)制水的經(jīng)濟性,采用“簡單比較法”對系統(tǒng)進行一次全面的調(diào)試,即重點考核制水量及酸堿用量,其它參數(shù)(如再生的酸堿濃度、時間、流量等)則根據(jù)本系統(tǒng)的特點及經(jīng)驗選取。改變再生酸堿用量,統(tǒng)計周期制水量,然后逐個進行比較,選出水質(zhì)合格、水量又不明顯降低的再生劑用量作為再生時的酸堿用量。通過反復的調(diào)整試驗及統(tǒng)計比較,在周期制水量與原來相比基本不變,水質(zhì)符合要求的情況下,陽離子交換器周期再生用酸量由原來的1 044 kg降為783 kg,減少了25%的用酸量;陰離子交換器周期再生用堿量由原來的1 120 kg降為350 kg,減少了68.75%的用堿量,效果十分明顯。
5 結(jié)論
柳州電廠一級除鹽水系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的主要原因是再生酸堿噴射器選型過大,同時設(shè)備、系統(tǒng)存在一些缺陷及部分再生人員業(yè)務(wù)不熟悉引起再生時樹脂亂層。解決存在的問題后,制水系統(tǒng)實現(xiàn)了穩(wěn)定運行。“簡單比較法”是水處理系統(tǒng)經(jīng)濟調(diào)試的一種有效方法。
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